鷹眼無人機設計圖紙智腦早已敲定完畢,隻能有機會轉為生產試製,現在機會來臨。在從圖紙變為產品時都需要測試驗證。圖紙理論是一迴事,轉變產品之後又是另一迴事兒。從設計圖紙到實體產品都會存在各種差異。
鷹眼無人機航電係統因為陳陽工廠設備有限,隻能由供應商承擔測試,當然價格肯定比較高的。
俗話說任何航空器核心部件肯定是動力係統最為重要,國內不管戰鬥力還是運輸機、直升機等設計都是全世界實力強勁,就是動力係統一直拖後腿,國產戰機使用的渦扇發動機使用壽命跟歐美還有一段差距,製約這些問題就是材料跟工藝問題。
航空器重量是每個設計師必須考慮的問題,俗話說在設計飛行器的時候設計人員為減少重量而絞盡腦汁,能減一公斤都算了不起。航天器那是很誇張,按照克來算的。
為了神光鷹眼減少自身重量多餘的用來攜帶燃油,陳陽打算金屬部件準備采用航空鋁合金製造,其他塑料部件盡量采用密度小的材料。
“李工,發動機怎麽能不能加工製造”陳陽把李龍剛叫到辦公室商議,設計圖紙就擺在他眼前。
李龍剛拿起加工工藝快速查看起來“陳總,我們這邊隻有三軸加工中心,車床等常規設備,能完成整體75%的任務,剩下的需要外協加工”
發動機殼體有曲麵複雜的部分三軸加工中心是沒法完成,需要使用五軸加工才能保證圖紙上的設計要求。
“行吧,李工你們根據需要自己安排,半個月之後我需要三台發動機樣品進行測試”兩個月時間需要三台樣機製造完成,時間上是非常吃緊的。
“好的老板,我會盡快安排生產任務”李工隻能接下任務。
“這段時間那我沒有時間管理其他無人機組裝線了,需要有人接替管理”接下來李工隻能天天跑機加車間,其他的他沒有時間管理。
“行,我會安排”陳陽想了想也是,為了盡快製造樣品李龍剛怕是吃喝拉撒都在機加車間內了。
現在是時間任務緊,由智腦統一協調安排任務,陳陽接到智腦給他的任務再轉給公司的管理層由他們去安排執行。
動力係統測試設備智腦花費上百萬元采購,包括震動測試,使用壽命測試、部件結構強度測試,功率輸出輸入測試等。
原材料三天的時間內就到貨,李工立即安排技術工人進行生產,先把工序多的零部件加工生產,後續才能騰出時間生產簡單的部件。
“陳總,咱們第一天上線生產就發現許多問題,要來現場看看嗎”李工手中擠壓很多問題連他都處理不過來了,來到陳陽所在的辦公司叫他一起到車間商議處理問題。
“走吧,發現問題及早解決才是王道”
來到機加車間,嘈雜的聲音傳來,幸好他習慣這種作業環境了。
“陳總,這裏”李工指著前方的幾個材料。
“這三根棒料太大,咱們無法加工,隻能拿出去線切割後再迴來加工”原材料太重太大,都超出自家設備加工範圍。
“行,立馬安排人帶去切割”陳陽馬上就打定主意。
陳陽在機加車間裏待了快三小時,都是在處理加工過程中的問題,有些遇到的問題有時他們兩個都無法找到好的辦法後,陳陽求助智腦後才得以順利處理掉。
前麵一個星期的進展非常的緩慢,原因是大家都第一次做,熟練度不行造成的,後麵幾百的大批量員工熟悉之後生產效率就會提高。
一台動力係統的零部件總算全部檢驗合格後,陳陽和李工立馬組織人員進行裝配,並且全程監督,嚴格按照工藝要求操作,不允許出現違規行為。
測試設備早已經3天前到達工廠調試完畢,為了安置設備,陳陽又花錢蓋了一間簡易板房。
吩咐工人把發動機放置到工作台前,陳陽和李工兩人親自動手調試準備測試。
第一個項目就是震動測試,主要查看動力係統內部是否會發生鬆散,發動機共振等。時間需要24小時,全程無需人員照看,由智腦提供的軟件係統自動跟蹤,發現問題自動停止,解決問題並自動生成測試報告等。
第二天震動測試報告出爐,發現內部殼體的緊固件出現鬆動現象。李工一行人則立馬分析原因和解決問題方法。直到震動測試過後才能進行下一步測試。
在這半個月裏,李工等人晚上幾乎天天加班趕任生產任務。總算把三台動力係統製造裝配完畢,上次震動測試發現的原因都已經改進好了。一台做靜力實驗,一台做發動機壽命測試,另一台則備用。哪台發動機壞了還可以立馬頂上。
鷹眼無人機航電係統供應商發貨3套並附上測試報告,智腦通過網絡查看供應商測試有沒有造假等情況,發現沒有問題就告知陳陽可以放心使用。
公司內的測試房裏麵,發動機從10天前就一直沒有停機過,轟隆隆的聲音響個不停。設計使用壽命正常情況下1000小時,而現在陳陽為了節約時間采用全功率輸出模式,能達到600小時就算達標。
發動機雖然還在測試中,製造神光鷹眼的原材料和零部件則陸續開始準備。先期陳陽大手筆備貨100台的量,公司資金完全沒有任何壓力,賬上還有上億軟妹幣躺在裏麵。
經過這段時間的磨合,員工的熟練度也越來越高,效率穩步提升,產品報廢率大大下降,以前每天都要出現兩位數的質量事故,現在下降到隻有三到五次。
期間,王大正打電話詢問神光鷹眼無人機的製造事宜,得知正在進行動力係統的測試後,催促陳陽盡快之後就沒有下文了。
隨著測試設備的報警聲響起,係統自動斷開燃油供給,轟隆隆的聲音逐漸消失後終於測試結束了。使用壽命在604小時後動力係統出現結構性損壞報廢,證明設計達到要求,不需要再改進就算定型成功。
接下來就是鷹眼無人機組裝後的調試與測試。
鷹眼無人機航電係統因為陳陽工廠設備有限,隻能由供應商承擔測試,當然價格肯定比較高的。
俗話說任何航空器核心部件肯定是動力係統最為重要,國內不管戰鬥力還是運輸機、直升機等設計都是全世界實力強勁,就是動力係統一直拖後腿,國產戰機使用的渦扇發動機使用壽命跟歐美還有一段差距,製約這些問題就是材料跟工藝問題。
航空器重量是每個設計師必須考慮的問題,俗話說在設計飛行器的時候設計人員為減少重量而絞盡腦汁,能減一公斤都算了不起。航天器那是很誇張,按照克來算的。
為了神光鷹眼減少自身重量多餘的用來攜帶燃油,陳陽打算金屬部件準備采用航空鋁合金製造,其他塑料部件盡量采用密度小的材料。
“李工,發動機怎麽能不能加工製造”陳陽把李龍剛叫到辦公室商議,設計圖紙就擺在他眼前。
李龍剛拿起加工工藝快速查看起來“陳總,我們這邊隻有三軸加工中心,車床等常規設備,能完成整體75%的任務,剩下的需要外協加工”
發動機殼體有曲麵複雜的部分三軸加工中心是沒法完成,需要使用五軸加工才能保證圖紙上的設計要求。
“行吧,李工你們根據需要自己安排,半個月之後我需要三台發動機樣品進行測試”兩個月時間需要三台樣機製造完成,時間上是非常吃緊的。
“好的老板,我會盡快安排生產任務”李工隻能接下任務。
“這段時間那我沒有時間管理其他無人機組裝線了,需要有人接替管理”接下來李工隻能天天跑機加車間,其他的他沒有時間管理。
“行,我會安排”陳陽想了想也是,為了盡快製造樣品李龍剛怕是吃喝拉撒都在機加車間內了。
現在是時間任務緊,由智腦統一協調安排任務,陳陽接到智腦給他的任務再轉給公司的管理層由他們去安排執行。
動力係統測試設備智腦花費上百萬元采購,包括震動測試,使用壽命測試、部件結構強度測試,功率輸出輸入測試等。
原材料三天的時間內就到貨,李工立即安排技術工人進行生產,先把工序多的零部件加工生產,後續才能騰出時間生產簡單的部件。
“陳總,咱們第一天上線生產就發現許多問題,要來現場看看嗎”李工手中擠壓很多問題連他都處理不過來了,來到陳陽所在的辦公司叫他一起到車間商議處理問題。
“走吧,發現問題及早解決才是王道”
來到機加車間,嘈雜的聲音傳來,幸好他習慣這種作業環境了。
“陳總,這裏”李工指著前方的幾個材料。
“這三根棒料太大,咱們無法加工,隻能拿出去線切割後再迴來加工”原材料太重太大,都超出自家設備加工範圍。
“行,立馬安排人帶去切割”陳陽馬上就打定主意。
陳陽在機加車間裏待了快三小時,都是在處理加工過程中的問題,有些遇到的問題有時他們兩個都無法找到好的辦法後,陳陽求助智腦後才得以順利處理掉。
前麵一個星期的進展非常的緩慢,原因是大家都第一次做,熟練度不行造成的,後麵幾百的大批量員工熟悉之後生產效率就會提高。
一台動力係統的零部件總算全部檢驗合格後,陳陽和李工立馬組織人員進行裝配,並且全程監督,嚴格按照工藝要求操作,不允許出現違規行為。
測試設備早已經3天前到達工廠調試完畢,為了安置設備,陳陽又花錢蓋了一間簡易板房。
吩咐工人把發動機放置到工作台前,陳陽和李工兩人親自動手調試準備測試。
第一個項目就是震動測試,主要查看動力係統內部是否會發生鬆散,發動機共振等。時間需要24小時,全程無需人員照看,由智腦提供的軟件係統自動跟蹤,發現問題自動停止,解決問題並自動生成測試報告等。
第二天震動測試報告出爐,發現內部殼體的緊固件出現鬆動現象。李工一行人則立馬分析原因和解決問題方法。直到震動測試過後才能進行下一步測試。
在這半個月裏,李工等人晚上幾乎天天加班趕任生產任務。總算把三台動力係統製造裝配完畢,上次震動測試發現的原因都已經改進好了。一台做靜力實驗,一台做發動機壽命測試,另一台則備用。哪台發動機壞了還可以立馬頂上。
鷹眼無人機航電係統供應商發貨3套並附上測試報告,智腦通過網絡查看供應商測試有沒有造假等情況,發現沒有問題就告知陳陽可以放心使用。
公司內的測試房裏麵,發動機從10天前就一直沒有停機過,轟隆隆的聲音響個不停。設計使用壽命正常情況下1000小時,而現在陳陽為了節約時間采用全功率輸出模式,能達到600小時就算達標。
發動機雖然還在測試中,製造神光鷹眼的原材料和零部件則陸續開始準備。先期陳陽大手筆備貨100台的量,公司資金完全沒有任何壓力,賬上還有上億軟妹幣躺在裏麵。
經過這段時間的磨合,員工的熟練度也越來越高,效率穩步提升,產品報廢率大大下降,以前每天都要出現兩位數的質量事故,現在下降到隻有三到五次。
期間,王大正打電話詢問神光鷹眼無人機的製造事宜,得知正在進行動力係統的測試後,催促陳陽盡快之後就沒有下文了。
隨著測試設備的報警聲響起,係統自動斷開燃油供給,轟隆隆的聲音逐漸消失後終於測試結束了。使用壽命在604小時後動力係統出現結構性損壞報廢,證明設計達到要求,不需要再改進就算定型成功。
接下來就是鷹眼無人機組裝後的調試與測試。